【壓縮機網(wǎng)】01設(shè)備概況
大牛地氣田X號集氣站位于陜西省榆林市榆陽區(qū)小壕兔鄉(xiāng)境內(nèi),該站2005年6月建站,設(shè)計集輸氣量48×104Nm3/d。壓縮機安裝投運前,該站氣井35口,日采氣12.7×104Nm3/d,日產(chǎn)水10Nm3/d。2018年8月,實施二次增壓項目,2018年9月30日投運,主要安裝一臺電驅(qū)四列三級往復(fù)式壓縮機(無備機)及配套設(shè)備,壓縮機主機為ARIEL公司產(chǎn)品,配套主電機功率為560kW,設(shè)計一級進氣的設(shè)計壓力范圍0.1-1.52MPa,二級排氣壓力高報警值1.80MPa、二級排氣壓力高報警停機值1.85MPa,三級排氣壓力高報警值2.90MPa、三級排氣壓力高報警停機值2.95MPa,設(shè)計轉(zhuǎn)速900-1500r/min,設(shè)計最高處理量21.09×104Nm3/d。投運初期,壓縮機采用一級不作用,二級單作用、三級雙作用模式運行。
壓縮機組配套有10KV電力艙1座,電力艙內(nèi)配置有10KV總開關(guān)(101)、10KV變頻器控制開關(guān)(102)、10KV變頻器及EPS電源。EPS電源負責(zé)向壓縮機PLC、輔助油泵等關(guān)鍵位置提供不間斷電源。壓縮機PLC柜通過與10KV變頻器共同作用控制主電機調(diào)速運行,壓縮機PLC柜上設(shè)置有作用于PLC及10KV變頻器主控板的急停按鈕,觸發(fā)時可同時向壓縮機PLC及10KV變頻器發(fā)出急停信號。
02事件經(jīng)過
2021年3月27日上午8時,壓縮機上位機數(shù)據(jù)顯示丟失,值班人員立即前往壓縮機房查看,壓縮機房有氣體泄壓的聲響,壓縮機PLC柜黑屏停運,主電機仍在運行,但壓縮機放空閥自動開啟泄壓,值班人員立即觸發(fā)壓縮機PLC柜上急停按鈕,主電機未停轉(zhuǎn),立即前往電力艙,斷開10KV變頻器控制開關(guān)(102)使變頻器緊急停車,主電機停止運轉(zhuǎn),隨后關(guān)閉壓縮機進出口閥門,機組泄壓后倒入越站流程生產(chǎn)。
經(jīng)排查,因進線電壓高至248伏,導(dǎo)致壓縮機PLC柜進線保護器作用,系統(tǒng)浪涌開關(guān)起跳,復(fù)位浪涌開關(guān),維修進線保護器,將變壓器從3檔位下調(diào)至2檔位,系統(tǒng)電壓降至230V后恢復(fù)正常,啟機恢復(fù)運行。8時-11時造成壓縮機停機3小時,影響產(chǎn)量10860方。
03處理措施
1.觸發(fā)壓縮機PLC柜急停按鈕,未停機;
2.至電力艙內(nèi),斷開10KV變頻器控制開關(guān)(102),停運10KV變頻器;
3.將生產(chǎn)流程導(dǎo)入越壓縮機生產(chǎn)流程,對壓縮機進行泄壓;
4.檢查壓縮機PLC供電情況,排查黑屏原因;
5.維修進線保護器,復(fù)位浪涌開關(guān),變壓器調(diào)節(jié)從3檔位下調(diào)至2檔位,將系統(tǒng)電壓降至230V;
6.啟動壓縮機恢復(fù)運行,將流程導(dǎo)入壓縮機生產(chǎn)。
04原因分析
1.直接原因
壓縮機PLC柜進線電壓偏高,造成PLC柜進線保護器故障,浪涌開關(guān)起跳,造成PLC柜停運。
2.間接原因
1.EPS電源因逆變模塊故障,設(shè)置為旁路運行,失去穩(wěn)定供電作用;
2.10KV變頻器主控模擬量丟失后,不能停運變頻器;
3.壓縮機PLC柜急停按鈕按下后,10KV變頻器未接收到急停信號。
05防范措施
1.修復(fù)EPS電源,將EPS電源設(shè)置為正常工作狀態(tài),為壓縮機PLC及關(guān)鍵設(shè)備供電,屏蔽電源波動對壓縮機造成的影響。
2.排查10KV變頻器主控模擬量丟失后,不能及時停運的原因,治理存在問題。
3.定期對壓縮機急停按鈕進行測試,確保急停按鈕正常工作。
4.加強操作員工培訓(xùn),提高應(yīng)急處置能力。
大牛地氣田X號集氣站位于陜西省榆林市榆陽區(qū)小壕兔鄉(xiāng)境內(nèi),該站2005年6月建站,設(shè)計集輸氣量48×104Nm3/d。壓縮機安裝投運前,該站氣井35口,日采氣12.7×104Nm3/d,日產(chǎn)水10Nm3/d。2018年8月,實施二次增壓項目,2018年9月30日投運,主要安裝一臺電驅(qū)四列三級往復(fù)式壓縮機(無備機)及配套設(shè)備,壓縮機主機為ARIEL公司產(chǎn)品,配套主電機功率為560kW,設(shè)計一級進氣的設(shè)計壓力范圍0.1-1.52MPa,二級排氣壓力高報警值1.80MPa、二級排氣壓力高報警停機值1.85MPa,三級排氣壓力高報警值2.90MPa、三級排氣壓力高報警停機值2.95MPa,設(shè)計轉(zhuǎn)速900-1500r/min,設(shè)計最高處理量21.09×104Nm3/d。投運初期,壓縮機采用一級不作用,二級單作用、三級雙作用模式運行。
壓縮機組配套有10KV電力艙1座,電力艙內(nèi)配置有10KV總開關(guān)(101)、10KV變頻器控制開關(guān)(102)、10KV變頻器及EPS電源。EPS電源負責(zé)向壓縮機PLC、輔助油泵等關(guān)鍵位置提供不間斷電源。壓縮機PLC柜通過與10KV變頻器共同作用控制主電機調(diào)速運行,壓縮機PLC柜上設(shè)置有作用于PLC及10KV變頻器主控板的急停按鈕,觸發(fā)時可同時向壓縮機PLC及10KV變頻器發(fā)出急停信號。
02事件經(jīng)過
2021年3月27日上午8時,壓縮機上位機數(shù)據(jù)顯示丟失,值班人員立即前往壓縮機房查看,壓縮機房有氣體泄壓的聲響,壓縮機PLC柜黑屏停運,主電機仍在運行,但壓縮機放空閥自動開啟泄壓,值班人員立即觸發(fā)壓縮機PLC柜上急停按鈕,主電機未停轉(zhuǎn),立即前往電力艙,斷開10KV變頻器控制開關(guān)(102)使變頻器緊急停車,主電機停止運轉(zhuǎn),隨后關(guān)閉壓縮機進出口閥門,機組泄壓后倒入越站流程生產(chǎn)。
經(jīng)排查,因進線電壓高至248伏,導(dǎo)致壓縮機PLC柜進線保護器作用,系統(tǒng)浪涌開關(guān)起跳,復(fù)位浪涌開關(guān),維修進線保護器,將變壓器從3檔位下調(diào)至2檔位,系統(tǒng)電壓降至230V后恢復(fù)正常,啟機恢復(fù)運行。8時-11時造成壓縮機停機3小時,影響產(chǎn)量10860方。
03處理措施
1.觸發(fā)壓縮機PLC柜急停按鈕,未停機;
2.至電力艙內(nèi),斷開10KV變頻器控制開關(guān)(102),停運10KV變頻器;
3.將生產(chǎn)流程導(dǎo)入越壓縮機生產(chǎn)流程,對壓縮機進行泄壓;
4.檢查壓縮機PLC供電情況,排查黑屏原因;
5.維修進線保護器,復(fù)位浪涌開關(guān),變壓器調(diào)節(jié)從3檔位下調(diào)至2檔位,將系統(tǒng)電壓降至230V;
6.啟動壓縮機恢復(fù)運行,將流程導(dǎo)入壓縮機生產(chǎn)。

04原因分析
1.直接原因
壓縮機PLC柜進線電壓偏高,造成PLC柜進線保護器故障,浪涌開關(guān)起跳,造成PLC柜停運。
2.間接原因
1.EPS電源因逆變模塊故障,設(shè)置為旁路運行,失去穩(wěn)定供電作用;
2.10KV變頻器主控模擬量丟失后,不能停運變頻器;
3.壓縮機PLC柜急停按鈕按下后,10KV變頻器未接收到急停信號。
05防范措施
1.修復(fù)EPS電源,將EPS電源設(shè)置為正常工作狀態(tài),為壓縮機PLC及關(guān)鍵設(shè)備供電,屏蔽電源波動對壓縮機造成的影響。
2.排查10KV變頻器主控模擬量丟失后,不能及時停運的原因,治理存在問題。
3.定期對壓縮機急停按鈕進行測試,確保急停按鈕正常工作。
4.加強操作員工培訓(xùn),提高應(yīng)急處置能力。
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